利用计量技术开发洗衣粉
单包克重全检控制系统 杜绝质量隐患
广州立白企业集团有限公司(简称“立白”)是国内日化龙头企业,创建于1994年,总部位于广东省广州市。主营民生离不开的日化产品,包括立白品牌洗涤剂、好爸爸品牌洗涤剂、威王品牌清洁剂、蓝天六必治品牌牙膏、超威贝贝健品牌卫生杀虫剂等。立白在全国建有十三大生产基地,员工一万多人,年销售收入超过两百亿元,洗涤剂销量全国第一、世界第四。先后荣获了“中国私营企业纳税百强”、工信部2016年“全国质量标杆企业”、“全国文明单位”、“第三届中国质量奖提名奖”等荣誉。
2003年建立并通过了ISO10012省二级计量保证体系,2012年转换成为AA测量管理体系,2013年升级为AAA测量管理体系,并成功通过现场评审考核取证,已连续5年均通过年度监督评审。引入测量管理信息系统软件支撑测量管理体系运行,实现ISO10012国际标准和计量法律法规对企业计量业务管理要求的全面覆盖。
一、背景情况
为快速响应产品质量异常,维护市场良好运作及集团产品形象,全力服务、高效支持前端部门实现销售目标,立白集团加强全面质量管理,在各生产厂开展“精耕细作”质量提升改造,推动高质量发展。在此背景下,广州立白(番禺)有限公司开展洗衣粉生产厂(合洗厂)包装车间二次包装项目,自2018年1月份投入运行,该项目将原有的人工装包变更为二次包装机设备自动装包,极大提升了生产人均效能,但也带来了单包克重检测环节缺失的质量隐患,当出现超75号令《定量包装商品计量监督管理办法》质量异常时,容易导致异常产品流入市场,给产品质量带来较大隐患。
为了预防上述质量隐患,找出问题根源,立白进行单包克重抽查,提取详尽数据进行统计分析,2018年1-3月份质量检验人员及车间员工在线抽检发现超75号令异常18次,此类异常产品占比小(约1ppm)且为单包现象,隐蔽性强。若流入市场被消费者购买,可能会给消费者造成损失,影响用户体验。此外,根据国家法律法规的规定,商品一旦抽检不合格,不仅同生产批次商品要下架,同款式所有批次商品都要下架,所有销售同款商品的销售者都可能受到处罚,给公司和经销商带来经济损失。解决上述隐患,杜绝质量异常产品流入市场迫在眉睫!
二、技术措施
1.原因分析
由于克重异常现象属特例且隐蔽性强,可能导致的原因是多方面造成,不同品类洗衣粉,诸如浓缩粉、普通粉,其
比重、流动性等理化性质存在差异,在现有包装设备生产线上可能导致计量偏差;现有包装线部分工序及操作系统需要工人操作,其操作技能及熟练度有差异,也可能导致克重检测偏差;此外,周围环境偶然也会对计量设备运行造成影响,现有设备硬件不能完全杜绝此类克重异常。
2.解决措施
结合产品理化性质及现场工作环境,选择适宜的克重计量装备,在合洗厂洗衣粉生产线每台一次包装设备上,增加配置1台单包重量检测称(共计14台),重新设计布局包装工艺,出现克重异常时自动进行不合格报警提醒并停机,并将信号反馈至前端一包机及后端设备控制其停机,操作人员在线处理后再进行复位,杜绝克重异常并保障协同生产的连续性。
3.工艺过程
2018年1月,立白在番禺生产公司,组织技术部、工程设备科、采购部等部门分工协作,工艺技术流程,制定单包检测技术指标,出具相关图纸,通过 技术评标及样机试用后,进行批量采购和安装。
(1)产品经由上一段一次包装流水线输送进入到“单包克重检测机”。
(2)产品进入到称重机的“加速段”:产品之间的距离将被拉开,确保进入到“称重段”时是单个产品而不是多个产品。产品排序不规则时,也可以由“加速段”整理。
(3)产品进入到称重机的“称重段”:称重系统迅速检测出产品的重量;并立即作出判断产品重量是否在目标重量范围内。若产品重量合格,则无误的传送出称重机;若产品重量不合格,则会给出剔除延迟信号。与此同时,系统会自动记录产品合格数量和不合格的数量。
(4)产品进入到称重机的“剔除段”:剔除段检测到剔除延迟信号时,会适时做出剔除动作,准确将不合格的产品剔除。
(5)程序上需具备在线采集单包流水记录,可储存一年数据,采集数据可通过数据接口输出至电脑或U盘。检测称前端配置皮带机为加速皮带,后端配有报警,并将信号反馈至前端一包机及后端设备,控制其停机,手动复位。

三、具体成效
按工艺设计及要求,进行安装调试,由责任部门组织生产厂、设备管理部门、厂家调试人员进行综合测试、评判。
分别选用计划量最大规格(225×280)、最小规格(505×370)进行了测评,持续运行有效时间4小时,每隔5分钟随机抽取称量合格的产品5包,总数量为200包,记录相关数据,包括总产品数量、合格产品数量、剔除产品数量、各类时间、故障记录、现场噪音测量等,每个5分钟抽取一组5个数据,共计抽取50组数据进行比对,极差控制在要求的±3以内的有50个,符合率100% (备注:不同规格需根据计量的偏差调整修正值以保证精度达到要求)。
正常运行半年后,于2018年9月30日至11月20日之间,对所有单包检测秤进行了3Q验证:
(1)单包检测秤安装确认(IQ)结果:设备、备品备件检查的各项指标均符合要求;
(2)单包检测秤运行确认(OQ)结果:单包检重装置运行数据(噪音、急停、精度、超标报警)符合要求;
(3)单包检测秤性能确认(PQ)结果:单包检重装置的各项数据,包括包装速率、精度、异常报警率、设备故障率均符合合同要;
连续观测后续使用过程并统计,单包检测秤符合预期技术指标要求,单包克重受检率100%,当单包出现超75号令质量异常时100%报警,确保了产品质量,杜绝了超75号令产品流入市场。

四、感受体会
通过对洗衣粉单包克重全检控制的成功实施,不仅降低了人工成本和人员劳动强度,由人工抽查变为自动全检,而且杜绝了单包克重超75号令的质量隐患,后期我们也可以推广至全集团分子公司及全品类产品的克重控制。计量在降本增效和质量把控过程中具有重要的作用,计量器具配备必须随着生产技术的改造升级同步更新换代。
在过去的两年里,市场环境发生了许多新变化,十九大报告支出:我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,提出坚持质量第一、推动质量变革、增强质量优势、建设质量强国等重大命题。人民美好生活需要很大程度上就是对质量的需要, 大国和强国的根本区别就在于质量。只有立足于脚下,不断追求质量提升,精耕细作、打造立白质量竞争优势,满足人民群众质量需求,促进质量发展成果全民共享,坚定不移推动高质量发展,以立白质量感动消费者。